在這個(gè)領(lǐng)域,曾經(jīng)使用過(guò)電除塵器,回轉(zhuǎn)反向風(fēng)袋式除塵器等,使用效果不很理想。從20世紀(jì)90年代起逐步采用低壓脈沖長(zhǎng)、短袋除塵器,其濾料按粉塵性質(zhì)分別采用滌綸針刺氈,覆膜滌氈,防靜電、防水防油滌綸針刺氈,使用效果好,排放濃度達(dá)到50mg/Nm3甚至20mg/Nm3 以下。
2 高爐出鐵場(chǎng)除塵
在高爐出鐵時(shí),出鐵口、主溝、撇渣器、渣溝、擺動(dòng)流嘴或鐵水罐等處產(chǎn)生大量含塵煙氣。煙氣溫度60~100,含塵濃度5g/Nm3~15g/Nm3,有50%的煙塵粒度處于5μm~10μm之間。采用低壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器進(jìn)行凈化處理,濾料采用滌綸針刺氈,應(yīng)用效果較好,排放濃度50 mg/Nm3 甚至20mg/Nm3。
3 煤粉制備系統(tǒng)的除塵與煤粉收集
煤粉制備系統(tǒng)采用球磨機(jī)對(duì)煙煤進(jìn)行粉磨,經(jīng)粗粉分離再經(jīng)袋式收塵器進(jìn)行煤粉回收。袋式除塵器作為工藝系統(tǒng)的一部分稱為煤粉收集器,既收塵又作為除塵器以保護(hù)環(huán)境防止大氣污染。煙煤粉是一種易燃易爆粉體,除塵器必須采用防燃防爆措施。
早期的煤粉收集常用多級(jí)旋風(fēng)除塵器,收粉效果較差,排放粉塵多,后來(lái)冀東水泥廠 4 高爐煤氣清洗
高爐煤氣清洗過(guò)去采用過(guò)濕法文氏管,濕法電除塵,均產(chǎn)生二次水污染。國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)多年的探索與實(shí)踐,開(kāi)發(fā)了干式筒形長(zhǎng)袋脈沖除塵器凈化高爐煤氣,獲得成功,在小于1000m3 的高爐上得到廣泛推廣應(yīng)用,為大型高爐煤氣干式凈化奠定了基礎(chǔ)。
高爐煤氣的壓力一般為0.08 MPa~0.12 MPa,煤氣溫度在冷卻后為100~250, 煤氣含塵量為8 g/Nm3~12 g/Nm3。過(guò)去也曾用過(guò)反吹風(fēng)袋式除塵器,因清灰效果不好而改為脈沖除塵器,采用低壓氮?dú)膺M(jìn)行脈沖清灰,效果很好。耐壓筒體考慮防爆而設(shè)有泄爆閥。濾料選用耐高溫針刺氈,目前采用較多的有美塔斯針刺氈,氟美斯9806 復(fù)合(玻纖和P84)針刺氈。經(jīng)多個(gè)高爐煤氣凈化使用,過(guò)濾清灰效果均很好,進(jìn)入高爐煤氣的煙氣濃度一般均小于10 mg/Nm3,甚至低于3 mg/Nm3~5 mg/Nm3。
5 轉(zhuǎn)爐二次除塵
轉(zhuǎn)爐在兌鐵水、加廢鋼、出鋼及轉(zhuǎn)爐吹煉等過(guò)程中產(chǎn)生大量的二次煙氣,且煙氣量大,溫度高,煙氣含塵濃度達(dá)2 g/Nm3~5 g/Nm3,基本上為鐵的氧化物。過(guò)去常采用正壓或負(fù)壓反吹風(fēng)袋式除塵器,但從20世紀(jì)90年代起,逐步改用逐漸發(fā)展起來(lái)的低壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器,濾料選用按不同要求用滌綸針刺氈和覆膜滌氈。經(jīng)實(shí)際應(yīng)用,效果良好,排放濃度為30 mg/Nm3~50 mg/Nm3。
6 煉鋼電爐除塵
煉鋼電爐在冶煉的過(guò)程中產(chǎn)生大量的煙氣,自20 世紀(jì)90 年代開(kāi)始,短流程煉鋼工藝迅速發(fā)展,一批超高功率電爐相繼建成,由于強(qiáng)化冶煉,熔化期便開(kāi)始吹氧,煙氣量大,煙塵顆粒細(xì),幾乎100%的都在5 μm~10 μm以下,且粘性較大。采用滌綸針刺氈或覆膜滌綸針刺氈的低壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器,排放濃度為20 g/Nm3~50 mg/Nm3。
近些年,一種由意大利德興公司開(kāi)發(fā)的超高功率電爐爐側(cè)連續(xù)性進(jìn)料并從進(jìn)料口排煙的形式出現(xiàn)在我國(guó)的鋼廠內(nèi),由于其連續(xù)性的進(jìn)料代替爐頂加料,不僅使?fàn)t頂陣發(fā)性的大煙量變?yōu)檫B續(xù)性的小煙量,同時(shí)煙氣量也降低,且電流和噪聲都有所降低,大大改善了爐前的操作環(huán)境,再加上是通過(guò)進(jìn)料密封輸送帶兼作排煙管,既使廢鋼料加溫,又對(duì)內(nèi)排煙降溫,節(jié)能效果明顯,很快便在國(guó)內(nèi)得到推廣。其排煙仍采用傳統(tǒng)方式,內(nèi)排加屋頂罩,普遍采用低壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器。
7 高速精軋機(jī)系統(tǒng)的除塵
精軋機(jī)在高速軋制過(guò)程中產(chǎn)生大量的氧化鐵粉塵和水蒸汽,排氣點(diǎn)氣體溫度在150~300,氧化鐵粉塵粒徑小于4.5 μm的占30%,濃度為0.14 g/Nm3~0.6 g/Nm3,粉塵含油含水。
精軋機(jī)的除塵曾使用濕式除塵器,因其效率較低,后改用JSS 型塑燒板除塵器,進(jìn)口氣體溫度40~50。塑燒板呈波浪型,除塵器中的塑燒板為剛性濾料,能過(guò)濾含水量較大的含塵氣體,采用壓縮空氣經(jīng)噴吹管脈沖噴吹清灰,除塵效率很高,處理后排放濃度為1.2 mg/Nm3~19.5 mg/Nm3,塑燒板壽命在3 年以上。
此外,連鑄板坯切割也產(chǎn)生氧化鐵粉塵與水汽,采用濾料為覆膜防水防油滌氈的高壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器進(jìn)行除塵。
可以說(shuō)袋式除塵器今后在鋼鐵工業(yè)使用的發(fā)展前景會(huì)比現(xiàn)在更好,將為鋼鐵工業(yè)創(chuàng)造出比今天更美好的碧水藍(lán)天。
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聯(lián)系陳晶晶